中國金屬學會煉鐵分會在北京組織召開了由北京聯(lián)合榮大工程材料有限責任公司(簡稱聯(lián)合榮大)申報的《高爐內襯濕法噴注技術研發(fā)與應用》專家論證會。與會專家聽取技術研究和使用報告后,認定該成果填補了國內空白,并達到同類技術的國際先進水平,具有廣泛的推廣應用價值。
高爐是連續(xù)進行高溫作業(yè)的煉鐵主要設備,其內襯由于長期受到撞擊、侵蝕、熔損而出現(xiàn)局部或大面積的脫落,造成高爐操作爐型發(fā)生較大變化,進而爐況出現(xiàn)反復失常。延長高爐內襯使用壽命是煉鐵界關注的課題。目前國內外普遍采用干法噴注造襯技術,與傳統(tǒng)的停爐砌磚維修相比,其具有施工方便、耗時少、投產(chǎn)快等特點。但干法噴注由于水料混合不均勻(在槍口處加水),存在著回彈率高、噴注層結構疏松、使用壽命短、環(huán)境污染嚴重、纖維揚塵等問題,甚至會造成TRT不能正常運轉。聯(lián)合榮大將濕法輸送與遙控噴注相結合而研發(fā)的濕法噴注技術,很好地解決了上述問題,受到了用戶的普遍歡迎。該技術的實施使爐襯壽命達到18~24個月,具有節(jié)能、環(huán)保、低碳的效果。
論證會上,阿鋼煉鐵廠和天津榮程聯(lián)合鋼鐵公司煉鐵廠對這項技術成果給予高度評價:其于2010年10月和11月開始采用該工藝進行高爐濕法噴注造襯、內襯修復施工等,經(jīng)現(xiàn)場檢查、驗收,高爐爐墻表面光滑平整,目前均無脫落和斷痕現(xiàn)象,滿足使用要求。
以吳啟常為首的專家論證委員會一致認為:該項目取得如下創(chuàng)新成果:一是濕法噴注技術解決了傳統(tǒng)噴注加水量大、水料混合不均勻的問題;二是濕法噴注材料經(jīng)冶金工業(yè)工程質量監(jiān)督總站檢測中心檢測,相應指標達到高爐使用要求;三是經(jīng)實際應用測定,回彈率小于5%,噴注時不產(chǎn)生粉塵,不因反彈過多而造成材料結構和性能劣化;四是濕法噴注的臨界粒度大于10毫米,增強了材料的耐磨性和抗渣鐵侵蝕性;五是濕法噴注的材料氣孔率在16%左右,有效增強了材料的抗侵蝕性和耐磨性。專家委員會建議加強該成果在大高爐上的應用實踐,為高爐長壽、節(jié)能環(huán)保、低碳高效作出貢獻